2016年4月21日下午兩點(diǎn),通遼金煤復(fù)合粉煤氣化爐一次投產(chǎn)運(yùn)行成功,并生產(chǎn)出合格煤氣,并入系統(tǒng)正常生產(chǎn),截至目前氣化爐運(yùn)行穩(wěn)定、良好。
通遼金煤選用常壓復(fù)合粉煤氣化技術(shù)對現(xiàn)有氣化裝置——3#恩德爐進(jìn)行改造,充分考慮利用企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備,減少投資成本,減少二氧化碳排放,增加有效氣量并解決灰水環(huán)境污染問題。合成氣凈化裝置及乙二醇裝置均與原裝置采用相同技術(shù)方案,同時(shí)為完善乙二醇工藝,乙二醇裝置新增DMC及脫乙醇設(shè)施,新增設(shè)施均是對現(xiàn)有裝置的局部改造,屬常規(guī)精餾工藝,因此改造不存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。
通遼金煤20萬噸/年煤制乙二醇裝置是國內(nèi)首套采用煤制草酸技術(shù)的生產(chǎn)線,總占地面積3000平方米。規(guī)劃總體投資約100億元人民幣,項(xiàng)目位于通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)百萬噸級乙二醇生產(chǎn)基地。一期20萬t/a煤制乙二醇項(xiàng)目于2007年8月開工,2009年底建成投產(chǎn),2009年12月打通流程,產(chǎn)出合格產(chǎn)品。經(jīng)過聯(lián)動(dòng)試車,于2010年5月3日試產(chǎn)出合格的草酸產(chǎn)品。2011年11月18日成功達(dá)產(chǎn)。
復(fù)合粉煤氣化技術(shù)的特點(diǎn)是煤種適應(yīng)性強(qiáng),幾乎適合所有煤種。該工藝是在同一套煤氣化裝置中同時(shí)采用流化床氣化和熔渣氣流床氣化技術(shù)。由于其一段爐是流化床氣化爐,螺旋給料機(jī)進(jìn)煤,對原料煤的粒度(0~10mm),水含量(0~12%)等要求很低,無需特殊的煤噴嘴。二段爐是熔渣氣流床,可采用熱壁爐或水冷壁爐,氣化溫度高,對煤的活性指標(biāo)大大放寬,煤種(熱值在3000千卡以上)適應(yīng)性很強(qiáng),幾乎可氣化各種煤。由于二級氣化爐是采用高溫熔渣操作,原料中的有機(jī)物將會全部分解,原料氣中二氧化碳絕大部分轉(zhuǎn)變成一氧化碳成為有效氣,減少二氧化碳排放。這項(xiàng)技術(shù)解決了現(xiàn)有煤氣化系統(tǒng)復(fù)雜、投資巨大、維護(hù)難、運(yùn)行成本高的難題,原料煤處理簡便,無需特殊的原料煤氣化噴嘴,氣、渣分離簡單,從而降低了煤氣化系統(tǒng)的能耗和運(yùn)行成本。
(來源:化化網(wǎng)煤化工)